Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Апреля 2012 в 10:54, курсовая работа
Розвиток цукрової промисловості України визначається:
-розвитком сировинної бази -удосконаленням технологічного процесу
апаратурним оформленням цих процесів Починаючи з 1991 року через економічну кризу на Україні, а також із необдуманою політикою держави відносно розвитку цукрової промисловості, втратою ринків збуту, виробництво цукру постійно скорочувалось. У 1995 році було вироблено 3,5 млн т цукру, 1997 -2 млн т цукру, до 2006 року вироблялось менше 2 млн т цукру. Лише у 2006 році було вироблено 2,6 млн т цукру, у 2007 році вироблено приблизно 1 млн 850 тис. т цукру.
Вступ З
Опис технологічної схеми та аналіз роботи станції до технічного
переоснащення 5
Аналіз існуючих способів проведення технологічного процесу та його
апаратурного оформлення 12
Заходи з вирішення поставленої мети курсового проекту 38
Розрахунок продуктів 41
Перевірочний розрахунок встановленого на заводі технологічного
обладнання станції 46
Розрахунок і вибір нового технологічного обладнання 47
Опис технологічної схеми заводу після технічного переоснащення 49
Основні параметри технологічного режиму роботи станції після
реконструкції 51
Висновок 55
Список використаної літератури 56
І сатурація
Станція фільтрації
Цикл фільтрування розподіляється наступним чином: | |
Час активного фільтрування, хв. |
14-19 |
СР першого промивання, % |
5-7 |
СР другого промивання, % |
1,5-3,8 |
СР осаду, % |
65-68 |
Вологість осаду, % |
32-35 |
Товщина осаду, мм |
38-42 |
Вміст цукру в осаді, % до маси буряків |
0,02-0,07 |
Повний цикл відновлення фільтрату включає: | |
Затискання плит, хв. |
3,5 |
Фільтрування, хв. |
4 |
Промивання 1, хв. |
3 |
Промивання 2, хв. |
2,5 |
Просушування осаду, хв. |
3,0 |
Продування, с |
10 |
Розтискання плит, хв. |
3,5 |
Вивантаження, хв. |
10 |
Всього, хв. |
25,6 |
X. Витрати цукру в густій грязі з в/ф 0,8-1,0 по масі грязі.
Процес
II сатурації забезпечує зниження вмісту
солей кальцію в соку за рахунок
додаткової очистки від нецукрів,
pH (згідно режиму) 9,2 - 9,5
Оптимальне pH необхідно підтримувати з точністю ±0,1 од.
Вміст С0г в сатураційному газі, % 28-35
Вміст солей кальцію, % СаО до м.б. 0,03
Лужність соку, % СаО 0,0015 - 0,03
Випарна станція
Ку-55-65% ,
-ретурна пара:1 корпус випарки,підігрівачі перед випаркрю 3 гр.,сушка цукру »пропарка в/а 1-2 пр. і
-вторинна пара 1 корпусу:підігрівачі перед випаркою 2 групи.,продуктовий цех.
-вторинна пара 2 корпусу:підігрівачі перед випаркою 1 групи,підігрівачі 2 сат.2 гр.,1 зона дифузійного апарата,вакуум-апарати 1-2-3; пр.,збірники сиропу і паток,пропарка в/а 3 пр.
-вторинна пара 3 корпусу: 2-3-4 зони дифузійного апарату,підігрівачі дефекованого соку 2 гр.,підігрівач 1 сатурації.
-вторинна пара 4 корпусу:підігрівачі дефекованого соку 1 гр.
-вторинна пара 5 корпусу:пароконтактний підігрівач.
висновки
Перевага даної схеми очищення дифузійного соку з відділенням осаду нецукрів до основної дефекації , створеної для перероблення буряка різної якості, є у відсутності пептизації скоагульованих на переддефекації нецукрів та, як наслідок, підвищення загального (та адсорбційного) ефекта очистки з одночасним пониженням витрат вапна, збільшенням швидкості фільтрування соку.
Також необхідно відзначити, що застосування ОСА на стадії попереднього вапнування дифузійного соку сприяє покращенню технологічних показників очищеного соку. Так, спостерігається зменшення забарвленості очищеного соку на 20...З5 %, підвищення чистоти соку на 0,6... 1,0 од. порівняно з типовим способом очищення.
Таким чином розроблена технологія та обладнання для очищення дифузійного соку дозволяє підвищити ефект очищення соку на 8... 10%, понизити кольоровість та вміст солей Са, та, як результат, підвищити вихід цукру на 0,3...0,4% до маси буряка.,причому покращення якісних показників була досягнуто при меншій витраті вапна на 0,3-0,5% СаО до маси буряка.
Відомо,що на 0,1% СаО приходиться 0,46% вапняного молока, в якому 0,36% води. В реальних цифрах це значить, що на кожні 0,1% СаО для заводу А=3000т/д на верстат за добу додатково з вапняним молоком вливається 10,8 т води, а для 0,3-0,5% СаО це становить додатково 32,4-54т води за добу.Тому зменшення витрат вапна на очищення соку сприятиме зменшенню кількості випареної води і,відповідно, зменшенню витрат палива.
Список використаної літератури
L Штангеев В.О., Кобер В.Т., Белостоцкий Л.Г. и др.; под ред. В.О. Штангеева Современные технологии и оборудование свеклосахарного производства. В 2- х ч. 1. - К.: “Цукор України”, 2003. - 320 с.
XL. Рацинальный способ предварительной очистки дифузионного сока / М.И. Даишев, Ю.И. Молотилин, Н.В. Орлова и др. / / Сахарная промышленность. - С.22-23.
Міністерство Освіти і Науки Молоді та Спорту України Національний Університет харчових технологій Кафедра технології цукру та підготовки води
Курсовий проект
на тему: «Проект технічного переоснащення першої дефеко- сатурації сокоочисного відділення Глобинського цукрового заводу з метою зниження загальних витрат вапна»
Виконав студент ЗТЦ-6-1 С.О.Орєшін
Перевірив професор Л.П.Рева
Київ 2012
Информация о работе Підвищення ефективності роботи сокоочисного відцшення